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揚子乙二醇實現綠色催化
更新時間:2012-08-16   點擊次數:1515次

揚子乙二醇實現綠色催化

揚子石化乙二醇裝置催化劑更換工作日前結束。由於(yu) 引進了先進的催化劑更換技術,不僅(jin) 綠色環保,而且比往年大修多回收銀粉催化劑800千克,增效80多萬(wan) 元。
  *,由於(yu) 乙二醇反應器內(nei) 溫度高、粉塵大,作業(ye) 條件非常差,在以往大修中,催化劑的更換工作連民工都不願意幹。揚子石化往往是邀請當地*官兵,以及烯烴廠乙二醇車間自己組成的100多名突擊隊員去裝卸催化劑。而進行更換作業(ye) 時,為(wei) 了避免汗水揮發而導致反應器內(nei) 出現鏽蝕,每名作業(ye) 人員全身都包裹得嚴(yan) 嚴(yan) 實實,透不過氣來。同時,隊員們(men) 用鋼絲(si) “捅”舊催化劑時,卸落的粉塵既讓人難以忍受,也汙染著周圍環境。  為(wei) 改變這一現狀,今年,烯烴廠乙二醇車間引進了荷蘭(lan) 布恒公司先進的更換催化劑先進技術。其8根直徑約30厘米的送風管猶如一條條巨龍,與(yu) 一台大型工廠空調緊緊相連,將16℃的恒溫空氣*地送進30多米高的反應器內(nei) ,使作業(ye) 空間溫度保持在25℃;空壓機、真空泵把反應器裏的舊催化劑疏鬆後緩緩吸入管道,再吸進大料袋,裝滿後打包、封口、稱重、記錄、運走;舊催化劑的吸出、裝袋過程*是全封閉式的,現場不會(hui) 散落一點粉塵。
  由於(yu) 舊催化劑中含有17%的銀粉,
可回收提煉,因此今年乙二醇車間對舊催化劑實現100%回收,共多回收銀粉800千克,增效80多萬(wan) 元。

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